
1900立方米活漁船BFD2271正在緊張的船臺(tái)搭載階段。為了解決趕魚(yú)板到貨遲滯影響整個(gè)建造周期的難題,確保船臺(tái)搭載的連續(xù)性,廣東新船重工造船工作部工法室聯(lián)合項(xiàng)目部、生產(chǎn)部快速行動(dòng),重新梳理搭載計(jì)劃,從艏部總段入手,策劃工序前移和工藝優(yōu)化,科學(xué)制訂艏部總段拉移方案。面對(duì)吊機(jī)最大吊重150噸的上限,而艏部總段總重量高達(dá)330噸的實(shí)際情況,工法室巧妙地利用廠里移動(dòng)小車的特點(diǎn),先預(yù)總組確保船臺(tái)搭載艏部合攏成型、拉線望光等后續(xù)工作的連續(xù)性,待趕魚(yú)板到貨后拉開(kāi)艏部總段,完成趕魚(yú)板安裝后再次回拉進(jìn)行合攏,消除了因趕魚(yú)板到貨滯后對(duì)主體成型建造周期的影響。該艏部總段拉移技術(shù)方案的成功實(shí)施是新船重工在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域獲得的又一重要成果,有效節(jié)約了成本,增強(qiáng)了技術(shù)實(shí)力,為該船的順利建造奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。