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從4小時到2000小時 江南造船涂裝部打開綠色除銹新境界

   2022-09-07 船海裝備網(wǎng)5920
核心提示:日前,在江南造船22000方液化氣船C型罐建造中,公司涂裝部采用綠色除銹新方式。從除銹到交驗一次成功,且突破局限,將以往基材表

日前,在江南造船22000方液化氣船C型罐建造中,公司涂裝部采用綠色除銹新方式。從除銹到交驗一次成功,且突破局限,將以往基材表面從除銹驗收至涂裝底漆0~4小時不生銹的時長延伸到了2196小時!

為守住22000立方米液化氣船首制船第一個C型液罐吊裝的節(jié)點,在完成罐體結(jié)構(gòu)制作后,接力棒立刻從江南重工傳遞到涂裝部。這個罐體容積達(dá)到了8000立方米,內(nèi)部打磨物量大,液罐內(nèi)壁鋼板腐蝕嚴(yán)重,采用傳統(tǒng)的打磨方式則需要110個工人同時工作,打磨結(jié)束后液罐內(nèi)通風(fēng)降塵就需要兩天的時間。打磨時的粉塵達(dá)到一定濃度時還有引發(fā)粉塵爆炸的風(fēng)險。既要縮短工期又要安全地完成液罐內(nèi)壁除銹,傳統(tǒng)的手工打磨方式根本無法完成。為了完成這項艱巨的任務(wù),涂裝部副部長邢濤牽頭組建了專項綠色除銹團隊。


近五年,涂裝部一直探索新工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)打磨。其中包括超聲波除銹、激光除銹、超高壓水槍等等,但因為受限于各種外部條件,應(yīng)用范圍并未能全面推廣。


團隊前期對多項方案進(jìn)行了評估:


如果采用超聲波除銹,則需要在裝滿水的液罐內(nèi)投入高達(dá)2萬多支超聲波震蕩頭;


如果采用激光除銹,面對結(jié)構(gòu)復(fù)雜的液罐內(nèi)壁不僅效率低而且費用極高;


如果采用超高壓水槍的除銹方式,雖然除銹速度快費用低,但是罐內(nèi)的濕度讓鋼板很快又被氧化腐蝕。


由此可見,超高壓水槍除銹最為經(jīng)濟,可是如何解決除銹后鋼板生銹的問題呢?


團隊經(jīng)過數(shù)十種方法驗證,采用了兩種工藝混合共同處理底材。經(jīng)驗證,在半封閉狀態(tài)下有效防銹時間達(dá)到三個月,打破了基材表面從除銹驗收至涂裝底漆0~4小時不生銹的局限,打開了0~2196小時不生銹的“新世界”。


為了印證這一想法,涂裝部在江南重工即將交付的兩個液罐上進(jìn)行試驗。一個采用傳統(tǒng)人工打磨方式,一個采用超高壓水槍除銹。人工打磨的液罐內(nèi)共有40多名工人同時工作,從打磨到報驗交付歷時9天,其中經(jīng)過三次報驗;超高壓水槍除銹則只需兩個人同時工作,從除銹到報驗交付歷時7天,且報驗一次成功。這一比賽結(jié)果,給邢濤的除銹團隊吃了一顆定心丸。


對比試驗的成功給邢濤多了幾分和船東談判的底氣,邢濤向船東遞交了試驗數(shù)據(jù)、設(shè)備裝備、人員培訓(xùn)和第三方無污染證明等等,船東還是表示懷疑。邢濤看出了船東的顧慮,便找了一個和C型液罐內(nèi)壁腐蝕狀態(tài)差不多的環(huán)段,當(dāng)著船東的面除銹,船東見證了效果后,表示C型液罐可以進(jìn)行嘗試。


實際運用到22000立方米液化氣船的C型罐上時,從除銹到交驗一次成功。相比于傳統(tǒng)人工打磨減少了施工周期3天以上,提高了25%的工作效率,不僅降低了安全隱患,還大大改善了除銹打磨的作業(yè)環(huán)境。此次嘗試,打開了國內(nèi)液罐內(nèi)部除銹的新方式。


據(jù)了解,此方法還在返廠維修船舶的重腐蝕區(qū)應(yīng)用并取得了成功。未來,通過更加深入研究后,此法有望在生產(chǎn)過程中全面投入使用。該項目在2021年“智載江南”合理化建議中獲得“銀獎”。


我?guī)煾高M(jìn)廠的時候除銹還是拿著小錘子去敲,后來有了打磨機,打磨機雖工作效率高很多,但是作業(yè)環(huán)境差。我希望從我們這一代人手里,可以實現(xiàn)傳統(tǒng)手工打磨的改革。——邢濤


 
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